2022-11-29
गल्ती केस: त्यहाँ अवस्थित उत्खनन छ, चाहे यो रोटरी एकल कार्य हो वा रोटरी कम्पाउन्ड कार्य हो, रोटरी कार्य कमजोर र ढिलो छ, र अन्य कार्यहरू सामान्य छन्।
1. पहिले विद्युतीय कारणहरू जाँच गर्नुहोस्। रोटरी कम भोल्टेज सेन्सर को प्रतिक्रिया भोल्टेज मान मापन गरिएको थियो। अपरेटिङ ह्यान्डल तटस्थ हुँदा भोल्टेज मान 0.5V (0.4V देखि 0.5V को सामान्य दायरा भित्र) थियो, र त्यहाँ कुनै असामान्यता थिएन। अपरेटिङ ह्यान्डल 4.3V सञ्चालन भरी छ (4.5V को सामान्य दायरा भित्र)। यदि कुनै अपवाद छैन भने, अर्को चरणमा जानुहोस्।
2. सम्पूर्ण रोटेशन सञ्चालनको क्रममा, अगाडिको पम्पको विद्युत चुम्बकीय प्रवाह मापन गरियो, र हालको मान 540mA थियो (350mA देखि 750mA को मानक दायरा भित्र), र कुनै असामान्यता फेला परेन।
3. विद्युतीय पक्षमा कुनै असामान्यता छैन, त्यसैले हाइड्रोलिक पक्ष फेरि जाँच गर्नुहोस्। रोटरी सञ्चालनको माध्यमिक दबाव मापन गर्नुहोस्, मापन परिणाम 39kg (सामान्य पायलट दबाव 35kg भन्दा ठूलो छ), कुनै असामान्यता छैन, अर्को चरणमा जानुहोस्।
4. रोटरी ओभरफ्लो दबाव मापन गरिएको थियो, र मापन गरिएको दबाव मान 195kg थियो (280kg को सामान्य ओभरफ्लो दबाव भन्दा गम्भीर रूपमा कम), जुन असामान्य थियो। समायोजन राहत भल्भको दबाबमा कुनै परिवर्तन छैन। मुख्य राहत भल्भ मापन गरिएको थियो र दबाव मान 348kg थियो, कुनै असामान्यता फेला परेन। त्यसकारण, हाइड्रोलिक मुख्य पम्प र मुख्य राहत भल्भ सामान्य हुन निर्धारण गरिएको थियो।
5. रोटरी मोटर को राहत भल्भ पृथक गर्नुहोस्। कुनै आन्तरिक क्षति फेला परेन, त्यसैले राहत भल्भ सामान्य रूपमा काम गर्न न्याय गरिन्छ।
6. मुख्य भल्भमा रोटरी स्पूललाई पृथक गर्नुहोस्। स्पूल स्वतन्त्र रूपमा चल्न सक्छ, र फिर्ती वसन्त फुट्दैन, त्यसैले स्पूल सामान्य मानिन्छ।
7. रोटरी मोटरलाई विच्छेदन गर्दा, यो पत्ता लाग्यो कि भल्भ प्लेट र पिस्टन पम्प बीचको सम्पर्क सतह गम्भीर रूपमा लगाइएको थियो, र रोटरी मोटरमा चुहावटको घटना थियो, जसले रोटरी हाइड्रोलिक प्रणालीको दबाब धेरै कम भएको थियो, यसरी। कमजोर रोटरी कार्यको कारण
8. अधिक गम्भीर हार र आँसु भएको भल्भ प्लेटको लागि, रोटरी मोटरलाई पुन: जडान गर्नुहोस् र रोटरी कामको लागि मेसिनलाई फेरि सुरु गर्नुहोस्। त्यहाँ कुनै असामान्यता छैन र दोष हटाइन्छ।
प्रतिबिम्ब:
हाइड्रोलिक एक्साभेटरहरूको ढिलो र कमजोर रोटरी कार्यको कारणहरू मुख्यतया दुईवटा पक्षहरूबाट आउँछन्: विद्युतीय र हाइड्रोलिक। पहिले विद्युतीय रोटरी कम दबाव सेन्सर जाँच गर्नुहोस्, अगाडि पम्प विद्युत चुम्बकीय समानुपातिक भल्भ वर्तमान मूल्य, र त्यसपछि हाइड्रोलिक कारणहरू पत्ता लगाउनुहोस्, "दबाव लोडमा निर्भर गर्दछ, प्रवाहले गति निर्धारण गर्दछ" सिद्धान्त अनुसार, साधारण देखि जटिल, बाहिरबाट। गल्तीसँग व्यवहार गर्ने र विश्लेषण गर्ने तरिका भित्र। समस्या निवारण पछि, यो फेला पर्यो कि रोटरी मोटरको आन्तरिक पहिरनले ढीलो सीलको साथ हाइड्रोलिक तेलको चुहावटको कारण बनायो, परिणामस्वरूप ढिलो घुमाउरो।
www.swaflyengine.com